發布時間:2017-11-28所屬分類:科技論文瀏覽:1258次
摘 要: 等離子點火技術是目前先進的鍋爐點火技術,使用該技術能夠在鍋爐點火、穩燃的過程中減少對燃油的應用,利用等離子直接電弧將煤粉點燃。等離子點火技術的應用,對于電廠來說起到了重要的作用,能夠帶來十分理想的經濟效益�;诖�,本文對等離子點火的系統及
等離子點火技術是目前先進的鍋爐點火技術,使用該技術能夠在鍋爐點火、穩燃的過程中減少對燃油的應用,利用等離子直接電弧將煤粉點燃。等離子點火技術的應用,對于電廠來說起到了重要的作用,能夠帶來十分理想的經濟效益�;诖�,本文對等離子點火的系統及原理進行介紹,分析其在實際應用中遇到的問題,并對這一技術的應用進行了技術經濟分析。
關鍵詞:電廠鍋爐,等離子點火,技術經濟分析
石油、煤炭等都是當前世界上最為重要的能源之一,對于我國來說,石油資源相對較為匱乏,在能源結構上,主要呈現為煤多油少的局面,因此國家曾經提倡以煤代油的能源政策。隨著國際原油價格的不斷變化,電廠所面臨的經濟問題和成本問題也日益嚴峻。在這樣的背景下,電廠加大節油降耗的力度,對發電成本進行控制。對此,可以在電廠鍋爐中應用等離子點火技術,能夠有效地實現節油降耗,取得更好的經濟效益。
1.等離子點火系統及原理
1.1 等離子點火系統
在等離子點火系統當中,主要由等離子發生器、直流電源、點火燃燒器、控制系統等部分組成。其中,等離子發生器能夠對50kW~150kW電功率的空氣等離子體進行產生,直流電源能夠將三相380V的交流電源整合成直流電源,向發生器供電。點火燃燒器配合等離子發生器使用,對煤粉進行點燃。控制系統采用了數據總線、通信接口、CRT、PLC等部分構成,能夠實現全數字化自動控制。系統具有50kW~150kW的輸出功率,且連續可調。壓縮空氣壓力在0.12MPa~0.4MPa,流量在150m3/h以上,且能夠保持潔凈無油。冷卻水壓力在0.3MPa以上,流量在10t/h以上,t在40℃以下。
1.2 等離子點火原理
在等離子點火裝置當中,對直流電源進行利用,基于相應的介質氣壓條件接觸引弧,在強磁場控制下,對穩定功率定向流動空氣等離子體進行獲取,采用磁壓縮、機械等方法,向需要點火的位置送入等離子體射流,在點火燃燒器當中,能夠達到4000K以上具有極大梯度的局部高溫火核,當等離子火核與煤粉顆粒相接觸,煤粉顆粒會對揮發物進行迅速釋放,劈裂粉碎再造揮發充分,從而被快速點燃。在等離子發生器當中,采用了陽極、陰極、線圈等部分,在發火原理上,基于相應的輸出電流條件,中心陰極和陽極進行接觸,系統達到短路的狀態,陰極和陽極緩慢分開的過程中,會有電弧產生,在線圈磁場的作用下,將電弧拉出噴管外部。在電弧的作用下,壓縮空氣受到電離,產生高溫等離子體,從而使煤粉產生了被點燃的可能性。在設計過程中,采用進退執行機構控制點火裝置的陰極,同時控制電弧電功率。此外,還利用相同的計算機控制系統,監視冷卻水、冷卻風等。
2.等離子點火技術的實際應用
2.1 技術改造
在電廠鍋爐對等離子點火技術的應用中,對老機組進行技術改造是一項重要的內容。在改造的過程中,可以利用等離子燃燒器,對原有的原油槍進行替代,在下層二次風道中原油槍的位置,對等離子燃燒器進行安裝,從給粉機中單獨接煤粉管道。在低負荷穩燃、鍋爐點火等過程中,將等離子投入使用,在鍋爐達到正常運行狀態后,將等離子退出運行。通常情況下,在中儲倉式制粉系統當中,會對這種方法進行應用。可以對主燃燒器進行改造,使其能夠在作為主燃燒器運行的同時,也可以采用等離子進行點火。在下層一次風處安裝等離子點火燃燒器,對原有的煤粉燃燒器進行代替。在鍋爐穩燃、點火等狀態下,將其作為等離子燃燒器進行應用。在鍋爐正常運行狀態下,將其作為主燃燒器進行使用。在當前很多電廠當中這種方法被廣泛應用。
2.2 新建機組
在新建機組建設方面,將C層4只原燃燒器改造為等離子點火燃燒器,其中包括了周界二次風部分、一二級燃燒室、等離子引弧裝置,濃淡分離裝置。對濃淡分離裝置進行了設計,能夠將一次風分為濃淡兩股氣流,其中濃相進入一級室,淡相進入二級室�?諝饨涍^母管,向等離子裝置就地控制箱輸送,對壓力開關、壓力表進行安裝,對壓縮空氣壓力進行控制,在滿足壓力后,向主控室PLC發送信號。壓縮空氣壓力應在0.08MPa以上,單臺流量在150m3/h。使用雜用壓縮空氣母管提供壓縮空氣。采用了水冷卻發生器系統,單個燃燒器用水量為8t/h,出入口壓差控制在0.3MPa以上,采用除鹽化學水,通過母管向就地控制箱輸送,滿足壓力后,向主控室PLC發送信號。選用不銹鋼作為冷卻水系統管材,從鍋爐除鹽水補水箱獲取水源,回水返回除鹽水箱中。
3.等離子點火技術的經濟分析
3.1 新建機組的直接經濟效益
以600MW的機組為例,在試運期經過機組帶大負荷運行、鍋爐酸洗、電氣試驗、機組并網、汽輪機沖轉、整定安全閥、鍋爐吹管等諸多階段。在這些階段當中,鍋爐無法對磨煤機進行投運,也不能實現完全斷油運行,因此,需要對大量的燃油進行消耗。從電力部門下發的試運導則規定當中,規定了在600MW機組的試運期間,燃油消耗標準定量在9000t左右。而在機組試運初期,如果將等離子煤粉點火系統進行投入使用,在整個試運期間,能夠將燃油消耗控制在2000t以下,因而能夠產生十分客觀的經濟效益。
3.2 老機組改造的直接經濟效益
在電廠老機組改造項目中,對于燃煤鍋爐進行等離子點火設備改造,根據啟停頻率、燃煤煤種、鍋爐型號等不同,投資效益也會具有較大的差別。例如,在200MW的機組當中,每次啟動大約消耗50t油量,通常在30t~50t,最高時可能達到250t以上。300MW的機組進行以此冷態啟動,耗油量可能達到700t以上,與均值145t相比,超出了300t~500t左右。同時,很多火電機組具有較高的最低不投油穩燃負荷,例如,100MW的機組,最低穩燃負荷約在額定負荷的62%,200MW的機組則約為額定負荷的56%,300MW的機組約為額定負荷的53%,因此,在助燃和穩燃過程中,需要消耗相當大的油量。1臺100MW的機組,每年耗油量可能超過300t,200MW機組耗油量可能超過280t,300MW機組耗油量可能超過500t。通常情況下,對于非調峰機組來說,能夠在1~2年的時間收回改造費用,而對于經常用于調峰的機組來說,半年到一年內就能夠將投資成本收回,因而能夠取得十分良好的經濟效益。
結論
等離子點火技術是一種較為先進的技術,在很多領域當中都有著廣泛的應用。其中,在電廠鍋爐中對等離子點火技術及裝置進行應用,具有很多明顯的優勢,能夠幫助電廠有效地節約成本,取得更為理想的經濟效益。在等離子點火裝置運行中,通過產生高溫等離子點火將煤粉點燃,可對過去的燃油裝置進行替代,極大地降低了鍋爐點火及穩態運行中的燃油消耗,具有良好的經濟性。
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